油井磷酸鹽加藥裝置結(jié)構(gòu)改進(jìn)與原理應(yīng)用分析
在油田開(kāi)發(fā)過(guò)程中,為了使油井能長(zhǎng)期正常生產(chǎn),需要通過(guò)油井油套環(huán)空向油井內(nèi)加入清蠟劑、緩蝕阻垢劑、殺菌劑、破乳劑達(dá)到緩蝕、防蠟、防垢及改善原油的流動(dòng)性,是低滲透油田保持油井正常生產(chǎn)的重要手段。目前我廠向油井油套環(huán)空投藥主要使用加藥桶自流及定期分批次周期性加入。由于加藥流速率不均勻,藥劑的作用效果得不到充分發(fā)揮,造成藥劑的浪費(fèi)。從而造成部分井蠟卡、結(jié)垢嚴(yán)重或井下管桿及地面管線(xiàn)的腐蝕,給生產(chǎn)單位造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。在油井井下出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),給現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試判斷帶來(lái)及不方便。為此,在原井口加藥頭上進(jìn)行了改進(jìn),現(xiàn)磷酸鹽加藥裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝維護(hù)方便,流量調(diào)節(jié)方便,適應(yīng)不同井不同條件下加藥量的需要,且便于測(cè)試。安全、環(huán)保,能較好地滿(mǎn)足油井井口連續(xù)加藥的需要。
1磷酸鹽加藥裝置基本結(jié)構(gòu)及工作原理
1、1磷酸鹽加藥裝置基本結(jié)構(gòu)
油井磷酸鹽加藥裝置主要由漏斗、殼體、堵頭、漏斗閥門(mén)等組成。
其結(jié)構(gòu)如圖1。
1—漏斗;2—漏斗閥門(mén);3—進(jìn)液管;4堵頭;5一多用途端頭;6—套閥連接端頭;7—?dú)んw 圖1油井磷酸鹽加藥裝置結(jié)構(gòu)圖
圖2磷酸鹽加藥裝置配件及實(shí)物
1、2磷酸鹽加藥裝置工作原理
向油井加化學(xué)藥劑前,先將化學(xué)藥劑在加藥桶內(nèi)按一定比例混合攪拌后兌水加滿(mǎn),用管線(xiàn)連接在漏斗上,開(kāi)啟漏斗閥門(mén),觀測(cè)管線(xiàn)出液口流量情況,依據(jù)藥劑入井所需時(shí)長(zhǎng),來(lái)調(diào)節(jié)流速大小,將要加注的化學(xué)藥劑,由漏斗經(jīng)過(guò)殼體源源不斷的加入到油井中去。達(dá)到對(duì)油井加藥的目的。同時(shí)油井在生產(chǎn)過(guò)程中,需要了解判斷井下情況進(jìn)行測(cè)試錄取資料;油井出現(xiàn)堵、卡、光桿下不去而進(jìn)行洗井時(shí),將測(cè)試儀器或洗井工具連接在測(cè)試洗井端口。加藥與測(cè)試或洗井互不受影響。
2磷酸鹽加藥裝置現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用和推廣
2009年至2011年間,每年因腐蝕造成泵、管漏失和桿管更換而檢泵的井每年有20多井次,因蠟卡、結(jié)垢檢泵的井每年有13多井次,作業(yè)勞務(wù)、材料費(fèi)用達(dá)150多萬(wàn)元;而為此每年投入加藥的費(fèi)用近350多萬(wàn)元,但效果并不理想。
2012年1月將改進(jìn)的磷酸鹽加藥裝置在天89井、天89—1井、天89—2井等5口油井上進(jìn)行了試用,取得了良好的效果。從2012年1月至2013年12月底的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,主要取得如下效果:
(1)提高了油井生產(chǎn)時(shí)率,有效的避免了因頻繁的躺井,而造成油井不應(yīng)有的較短免修期。在該裝置應(yīng)用之前,我們?cè)诙ㄆ跓嵯、配合低濃度固體酸酸洗,化學(xué)清蠟劑進(jìn)行油井的清防蠟、除垢工作。在這些操作中都存在因地層虧問(wèn)題,經(jīng)常造成洗井液不能完全循環(huán)出油井,再次造成管、桿損壞。該裝置應(yīng)用后,保證了油井的加藥效果,延長(zhǎng)了油井免修期,有效的避免了洗井液倒灌地層對(duì)油層污染。天89井,日產(chǎn)液3噸,日產(chǎn)油0.8噸,含水91%,平均檢泵周期僅121天短僅27天,長(zhǎng)也只有156天。2012年年初開(kāi)始使用改進(jìn)的磷酸鹽加藥裝置進(jìn)行加藥,從2012年4月起停用定期熱洗、固體酸酸洗,2013年8月因措施作業(yè)起出井內(nèi)桿、管柱,檢查桿、管無(wú)腐蝕、偏磨、管泵無(wú)沉物。使該井免修期長(zhǎng)達(dá)485天。,單井節(jié)約作業(yè)勞務(wù)費(fèi)30萬(wàn)元。
(2)提高了泵效,通過(guò)該磷酸鹽加藥裝置加藥劑量流速方便調(diào)節(jié)特點(diǎn),使藥劑點(diǎn)滴的方式連續(xù)加入到油井中,有效的清除了泵吸入口、油桿、管壁的蠟、垢、膠物等,油液流通順暢,提高了泵效。如:天89—8井其泵效由2011年的35%提高到2012年的58%,提高了23個(gè)百分點(diǎn)。
(3)保護(hù)了油層,使用改進(jìn)磷酸鹽加藥裝置后,取消油井的熱洗、固體酸酸洗,有效的避免了洗井液與地層流體配伍性差而引起的
水敏等現(xiàn)象的發(fā)生。
3磷酸鹽加藥裝置效益分析
應(yīng)用改進(jìn)磷酸鹽加藥裝置前,單井平均熱洗、固體酸酸洗周期75天,年均5次,每費(fèi)用1000元,單井5×1000=5000元;應(yīng)用改進(jìn)磷酸鹽加藥裝置后,節(jié)省了成本,油井達(dá)到了24小時(shí)不間斷連續(xù)加注。油井負(fù)荷下降,節(jié)省電能費(fèi)用;取消了熱洗、固體酸酸洗單井節(jié)約費(fèi)用5000元。油田全年節(jié)約費(fèi)用56×5000=28萬(wàn)元。由于油井檢泵周期延長(zhǎng),日平均單井增產(chǎn)0.1t/d,年365×0.1=36.5t。每噸原油價(jià)格為3500元/噸,年創(chuàng)收36.5×3500=12.8萬(wàn)元。每1套油井磷酸鹽加藥裝置成本費(fèi)400元,共計(jì)22400元。單井年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益(5000+128000)-400=132600元。
改進(jìn)的磷酸鹽加藥裝置與井口采用螺紋連接,拆卸安裝方便,隨時(shí)拆卸裝別的油井上,不會(huì)造成磷酸鹽加藥裝置閑置,保證了油井在持續(xù)點(diǎn)滴加藥時(shí)方便測(cè)試、洗井等施工作業(yè)。磷酸鹽加藥裝置結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝維護(hù)方便,安全可靠,便于管理,使用壽命長(zhǎng),現(xiàn)場(chǎng)使用深受歡迎,適合大面積推廣。